在穩定生產的基礎上,石煉對己內酰胺生產系統分裝置進行節能降耗優化控制,新裝置環己酮單耗0.944噸/噸,同比生產狀況良好的0.977噸/噸下降0.033噸,達到歷史最低位。
將大指標進行梳理、分解,層層落實,緊盯作業部的大目標,嚴控各混合器裝置的小指標,通過每天關注日產量,以日保旬、以旬保月,己內酰胺裝置負荷不斷提升,11月份生產9774噸,比計劃增加474噸,完成計劃的105.1%,日負荷326噸,達到歷史最好水平。環己烷羧酸作為甲苯法己內酰胺高附加值的中間產品,除滿足后續裝置生產主打產品己內酰胺外,管道混合器公司以增產創效為目標,開展優化攻關、加強精細化管理,加氫裝置自主創新優化工藝流程,催化劑罐補加環己烷羧酸線由成品改為系統循環物料,從而增加了環己烷羧酸產量,使罐裝量增加到100噸。同時以大檢修為契機,制定合理優化的停工檢修開工網絡,安排苯甲酸加氫裝置晚停工、早開工,灌裝環己烷羧酸485噸。兩項措施的落實,化工板塊11月累計銷售839噸,不僅超額完成靜態混合器年度任務,并達到歷史最好水平,為企業創效300余萬元。